經(jīng)營發(fā)展
Business development
治虧創(chuàng)效、降本增效是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本。聚焦生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域,圍繞安全管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、工藝優(yōu)化、設(shè)備及工器具革新等方面,陜西煤業(yè)組織開展2023年以來具有標桿引領(lǐng)作用和推廣價值的“五小”項目標桿小組申報,神渭管運公司廣泛動員、認真總結(jié)創(chuàng)新創(chuàng)效成果經(jīng)驗,完成申報“創(chuàng)新創(chuàng)效”標桿小組36個,積極推進降本增效工作取得更多成效,不斷夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。
工藝技改 降本增效新引擎
開展摻配提濃改造應用技術(shù)攻關(guān),針對管輸煤漿提濃原設(shè)計制備過程工藝復雜、設(shè)備能耗高、壓濾煤外售量大的問題,在滿足客戶對產(chǎn)品需求的基礎(chǔ)上,通過系列小型實驗、工業(yè)化試驗及運行改造,有效降低了脫水系統(tǒng)負荷,提高了壓濾煤摻配量;采用管輸煤漿摻配提濃新工藝滿負荷向蒲化供漿,可減少2臺離心機和1臺壓濾機運行,同時設(shè)備備機增多,提升了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的可靠性,達到降本增效的目的,每日可節(jié)約1.39萬元,每年節(jié)約近459萬元。開展質(zhì)檢工藝優(yōu)化,通過更換全線18處主要取樣點閥門和管線,變更不合理的取樣點位置,改造管徑和點位,減少了因取樣帶來的分析誤差,同時對管線、儲漿罐取樣點加裝隔離閥,進一步保障了工藝安全;取樣點優(yōu)化后,符合現(xiàn)行國家標準要求,有效降低化驗誤差至10‰以內(nèi),提高了公司產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的準確性,減少了結(jié)算損失。通過對蓄水池孔板技改及安裝位置優(yōu)化,減少設(shè)備故障率,降低關(guān)聯(lián)閥門維護保養(yǎng)成本,單批次漿推水運行可節(jié)約電耗18000度。通過“智能眼”視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計和組裝,并在穿跨越施工現(xiàn)場投用,利用遠程監(jiān)控結(jié)合人工值守的監(jiān)管方式,極大降低了巡護人員對施工現(xiàn)場管控的出巡頻次和安全風險。通過智能視頻監(jiān)控技術(shù)及人工智能全新技術(shù)手段在輸煤管道巡護中的應用,實現(xiàn)高風險點位等全天候?qū)崟r視頻監(jiān)控,為監(jiān)控人員在險情分析、預警決策等方面提供輔助支持,極大地提升了巡檢工作效率和響應速度。
應用創(chuàng)新 生產(chǎn)運行巧優(yōu)化
實行長距離輸煤管道“兩班倒包站”模式創(chuàng)新,各場站人員由原30人優(yōu)化至25人,用工成本降低280萬元/年,中間4場站節(jié)約用工成本78萬元,合計每年可降低用工成本約358萬元。開展長距離輸煤管道多頻次帶漿停車運行模式研究與應用,降低了水推漿能耗及水處理費用,較原連續(xù)運行批次輸送模式節(jié)約電費1.35元/噸、水處理費用0.62元/噸,可節(jié)約成本約178萬/年。優(yōu)化2#儲煤倉堆取料機過門架流程,從根本上杜絕了離心煤混入1#儲煤倉的情況,大幅減少了皮帶等設(shè)備啟停切換次數(shù),過門架時長由生產(chǎn)運行初期的1小時縮短至26分鐘左右,離心煤混倉量減少約228噸/次,降低損失約3.5萬元,每年產(chǎn)品增效約500萬元。創(chuàng)新干線泵輸遠程對講模式,通過對干線泵輸系統(tǒng)上位機人員業(yè)務(wù)整合,借助遠程對講系統(tǒng)將“總控-分控-現(xiàn)場”三級溝通模式調(diào)整為“總控-現(xiàn)場”兩級溝通運行模式,分控崗位逐步有序退出,每年節(jié)約人工成本費用約240萬。實施神木站棒磨機粗顆?;厥崭脑炖庙椖?,提升設(shè)備使用效率,降低人員倒運工作量、裝載機轉(zhuǎn)運機械消耗及人工費用,同時基本消除返漿泵堵塞問題,節(jié)省了維護成本,籽煤倒運成本由130元/噸降低至回收成本約10元/噸,每年節(jié)省費用約195萬元。實施蒲城站脫水車間壓濾刮板機自動化間歇式啟停,減少刮板機空轉(zhuǎn)運行對設(shè)備的消耗損傷,每年可節(jié)省電費47.44萬元、備品備件消耗費用33.21萬元。實施蒲城站脫水系統(tǒng)離心液二次回流管線技改,提高脫水系統(tǒng)運行負荷,提升系統(tǒng)回收率,每日提高離心煤產(chǎn)量1300噸,產(chǎn)品增值20.8萬元,全年可增加毛利潤7176萬元。
設(shè)備改造 節(jié)支降耗強助力
神渭管運生產(chǎn)運營分公司神木站改造制漿振動篩,提升煤漿制備質(zhì)量,降低人員勞動強度,提高檢修安全性,每年可節(jié)省費用約38萬元;改造供熱系統(tǒng),利用泵輸車間變配電室的設(shè)備熱源滿足隔膜泵房的供熱需求,節(jié)能降耗的同時保障了設(shè)備穩(wěn)定運行,每個供暖季可節(jié)省費用約39萬元;改造棒磨機滾筒篩,實現(xiàn)降低成本、減少資源浪費、提升環(huán)保形象及保障生產(chǎn)安全等多重效益,8臺棒磨機可節(jié)省57萬元;改造棒磨機粉塵消除外護罩,自制顆粒捕捉器并運用,節(jié)省外部采購成本約137.6萬元;改造水煤漿回收系統(tǒng),安裝廢漿池至儲漿罐管道,可直接輸送合格煤漿至儲漿罐,避免再次加工造成資源浪費,提升系統(tǒng)應對突發(fā)事故的能力,獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型專利《水煤漿回收利用的裝置》;治理棒磨機入料端漏漿問題,提升了設(shè)備運行的安全穩(wěn)定性,并獲得了國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型專利《煤漿輸送防止泄漏煤漿的裝置》,節(jié)省材料費用約26.36萬元,可節(jié)省人工工時2640小時/年。
創(chuàng)新之路,永不停歇;增效之程,未有終站。神渭管運公司將始終踐行“安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行”理念,秉持堅定的降本信念,深度挖掘創(chuàng)效潛能,全方位深化“四種經(jīng)營理念”不斷落地實踐,在提升管理效能、優(yōu)化運行機制、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、筑牢發(fā)展根基等關(guān)鍵維度,精心構(gòu)建長效運行體系,全力推動降本增效工作攀升新高度。(張晉邦)